主要职责:
1.负责对生产提供工艺技术指导,优化工艺参数,提高过程工序能力;
2.负责产品参数,工序标准制定及维护及现场品质异常的处理分析;
3.负责现场问题点改善,给出解决方案并完善PFMEA;
4.负责为生产制程工艺提出合理化建议,提高产品制程参数CPK,以及产品的合格电性能与安全性;
5.负责工艺文件编写(SOP、QCP、ENW、WI等)、检讨、实行;
6.负责新材料的中试、量产的评审报告整理以及邀约导入评审会议;
7.协调各部门,针对量产问题点的原因确认,推进改善;
8.不良电芯的拆解,确认不良状态。
主要业绩:
1.降本改善,减少铝塑膜用量
项目立项:降本改善,减少铝塑膜用量,立项缩减铝塑膜的宽度至225±1mm,气袋边宽度D1至75±2mm,缩减铝塑膜
宽度5mm。
可行性评估:经团队讨论分析,铝塑膜组装至二封之间工序可通过调整设备及工装夹具来满足缩减铝塑膜宽度试生产。
缩减后打样及试产:跟进三个重点相关工序,铝缩膜缩减5mm,气袋边宽度随之缩减5mm,组装至二封工序可正常
生产,二封生产电芯符合品质要求,故铝缩膜缩减5mm可导入量产。
标准化:BOM变更铝塑膜宽度尺寸、QCP 文件变更铝塑膜宽度尺寸及气袋边宽度、水平展开至所有型号。后续铝塑
膜来料宽度需统一计算方法可在新型号上持续节约铝塑膜。
年节约金额:年节约收益(物料金额)=实际节约(m2/pcs)*每月投入量(pcs)*12月*金额(RMB/m2 )=0.00235(m2/pcs)*1,800,000(pcs)*12月*20(RMB/m2 )=101.52万元
2.终封折边不良改善
问题描述:改善前折边不良率
12.36%,需要投入3-4个人力对应不良品返修,返修效率低7-8s/pcs。
不良分析:来料侧封内未封区超上限;测封边修整不到位;保护膜张贴歪斜影响设备折边;测封未封区参数不统一。
措施:编写人员取放料手法的SOP ,进行培训,安排人工修整测封边,人工修整3-4s/pcs ;验证测封精切的最佳参数
进行统一;一折平台改造宽度由4.0mm缩短为3.5mm一折平台与一折封头精准调整,平台与封头距离0.5-0.55mm,
封头与平台下平面距离0.45mm为最佳折边参数。
总结:通过对人机料法的分析,折边不良改善后,不良率由12.36%下降至0.81%,改善显著。
3、优化烘烤时间,增加生产效率
通过DOE烘烤梯度实验16、18、20、22H。收集烘烤水分测试,化成数据、分容数据、OCV1、OCV2数据。对数据整
理,对比分析,以及界面拆解,电芯外观硬度确认。评审出烘烤16H对性能数据、界面、硬度无明显影响。烘烤16H能
大幅度提升生产效率以及烤箱利用率。