1. 电芯工艺类文件的制定,包含作业指导书、流程图、PFMEA,编制26AH、
27AH、31AH、52AH、MEB 78AH、8AH(48V系统主要客户:SGM、BMW、吉利、JLR)等产品文件。
2. 团队组建及交流:小组当成员5人,带领团队对极片段的新设备提出技术要求,
参与技术交流、设备调试和验收。技术工序深度和广度都取得了一定的丰富和
提升。
3. 大众POT、现场审核通过:负责极片工序的问题解答,视频审核PPT内容展示得
到领导肯定,并在审核中推广应用。
4. 工艺优化,产能提升:1.26AH产能提升项目,协调各工序工程师,对匀浆、涂
布工艺参数优化,最终涂布速度提升至30m/min实验,电芯通过循环测试,年创
收165万。2.48V PACK线产能提升:通过统计CT、工序平衡,与生产、工艺同
事良好的沟通协作,原产量230套,现稳定在300套上下。
5. 品质提升,处理现场异常:1.正极解决极耳褶皱问题,碾压到冲片良率95%,
达91.7%的目标,较C7阶段52.1%,提升42.9%,预计减少366.2万损失。2.负极
碾压厚度不达标、边缘过压褶皱的改善:通过改善涂布边缘面密度,调整碾压
工艺参数,负极碾压97.5%,较C7阶段83.7%,提升14%,预计减少132.9万损
失。对遇到的问题进行总结,为今后类似问题提供解决方向。
6. 突破创新:碾压清洁装置改造,前期预计每套15万,后通过闲置工装改造,0费
用,变废为宝,实现在线擦辊,解决了VDA 52AH、MEB 78AH负极碾压粘辊。