工作描述:
编写二车间(卷绕--二封)各工序sop,负责工艺改善,设备验收、本工段新型号参数的确认、处理产线异常以及分析,以及对各工段员工进行培训;
改善经历:
1.降低产线极片过期报废率
项目描述:
由于生产量较大,一些极片流转不畅,导致极片存放时间过长,造成报废。
收获成果:
成果:通过两个月的调查以及和生产,品质等部门的合作,制出“先进先出”的方案,降低了报废率;
收获:合作才能共赢;通过科学的分析,抓住主因,才能解决问题!
2.降低二车间不良率
项目描述:
通过对员工的培训、工艺的改善、环境控制以及对生产流程的改善等措施,历时三个月,将二车间的不良率由5%降低到1.9%!
主要改善点:卷绕中心距不良、一封压极耳不良、一封顶封封印挤胶不良以及极耳胶外漏不良
收获成果:只要能分析出根本原因,通过合理的改善,问题迎刃而解!
3.降低电芯极耳胶外露不良
项目描述:
通过优化设计、工艺参数优化,优化检测方法,以及对员工生产操作规范化培训,将极耳胶外露不良由原先的2.0%降低到0.2%
4.CCD打标误判率改善
项目描述:
收集误判打标不良极片,分类后分析数据,列出TOP3;再出对策;打标误判率由1.8%降低至0.6%;
具体措施
(1)规范CCD操作流程以及运行参数;
(2)从新设定机器打标位置;
(3)制定极片胶带使用要求;
(4)CCD取样处背景色的制定;
(5)对制片机、CCD、卷绕不良极片分类等工段的员工加强培训;
5.冲壳参数优化
项目描述:制定增压气压、冲壳自动(成型速率)、增压延后三因子DOE实验;找出最优参数。
R角残留厚度比原先提升5um。