一、2014年10月 –现在 美的集团家用空调事业部精益制造 注塑工艺专家
负责集团和事业部注塑工艺提升,具体职责如下:负责统筹六地工厂合格率、产出率、二次料等指标达成,负责新产品疑难问题解决,负责新工艺技术研究和导入,先进事迹:
1.管理上:六地工厂合格率由15年初的82%提升到目前的94%,产出率由15年初的83%提升到目前的92%,二次料由15年的1200T下降到目前的300T;
2.技术上:
a注塑疑难问题解决:TA100覆膜面板、导风板闭合不良问题,通过设计、制作增加精密检具,正确检验导风板的台阶、间隙数据,满足产品精品要求,合格率由20%提升至90%;ZB300柜机覆膜显示盒气泡问题,通过增加引流,产品壁厚均匀化,改变材料流动趋势,彻底解决气泡问题,合格率由30%提升到90%;
b.老工艺提升:PC/YA产出提升,通过优化模具、水路、机械手动作、工艺参数等措施,产出由1500/12h提升到1800件/12h,儿童空调面板IML印刷工艺合格率由50%提升至80%,YA300双色面板注塑合格率60%提升至85%,产出由300/12h提升至550/12h;
c.深入研究并掌握了面板IMR工艺、为公司下一步新产品使用奠定了基础,掌握了双通道急冷急热工艺,可以有效解决加玻纤高光产品变形问题,研究了物理发泡和化学发泡两种微发泡工艺。
二、2013年1月 – 2014年9月 美的集团环境电器事业部研发中心 模具管理工程师
职责:
负责研发中心新产品模具管理,具体职责如下:负责研发中心新品模具管理体系搭建,新品模具项目首样、整改直到交付、验收全流程管理,负责新品模招投标管理;负责塑料模具开模方案制定,预算评估,跟进新品模具进度,异常问题处理,期间新品模具交期、品质得到很大提升,先进事迹:
1.管理上:首样交期由平均37天缩短到32天,提升13.5%;;三次改模合格率由91%提升到96%,提升5%;交模周期也有很大的改善;
2.技术上:改进模具方案,全面推行热流道,减少水口料,降低生产成本;优化模具设计,保证全自动生产,提升车间生产效率;导入了多种新技术、新工艺,如电铸模具、拉丝喷涂新工艺、包胶模具等。
三、2012年1月 - 2012年12月 美的集团家用空调事业部邯郸工厂 空调结构和注塑模具主管
职责:
邯郸工厂及外协模具使用管理、产品外观和结构整改推进、注塑产出效率提升;负责工厂产品品质改善,期间曾对挂机、柜机老产品外观进行品质改善和提升,在制柜机结构品质改善提升、新品柜机转化开发、柜机性能整改推进,期间积极跟进总装、部装生产异常,努力寻找问题真因,解决了柜机自邯郸建厂以来即长期存在的很多结构、品质难题,满足了事业部对产品品质的要求,典型事例简述如下:
12年以前所有模具外观件均使用738材料,738材料或多或少都存在有橘皮纹现象,导致产品外观质量很差,即使光泽度达到100,其模具本身的橘皮纹对产品外观仍有很大影响,视觉效果相当差。基于这种现状,组织对738模具材料的橘皮纹问题进行整改,选用特制抛光材料,采取特殊抛光方式,先消除模具材料本身的橘皮纹,然后再安排氮化处理,氮化后再抛光等一系列措施,氮化可以提高模具硬度,在后期生产使用过程中不容易造成模具冲花、划伤等问题,减少因模具反复抛光而造成的橘皮纹现象,这样长久性的解决模具材料的橘皮纹问题,切实提高了产品外观质量;
获得荣誉:
12年被事业部聘任为初级技术专家,负责邯郸工厂产品和模具技术提升。
四、2010年9月 - 2011年12月 美的集团家用空调事业部制造技术部 复制模具结构工程师 注塑模具
职责:
负责广州、芜湖、邯郸工厂复制模具的确认,协助邯郸新工厂在用模具使用管理、批产的模具和注塑现场问题处理,为工厂注塑效率提升,注塑模具产出以及工厂产能上量做出了极大的贡献,先进事迹列举如下:
1、35H底盘开裂问题处理:原模具为整体结构,模具第一次开裂后,烧焊只能暂时顶着用,后面通过改镶拼结构永久性解决模具问题,更换为镶拼结构后至今未产生问题;
2、7月份期间,工厂注塑机台漏胶问题特别突出,已严重影响到注塑效率和效益,通过连续两天跟进现场注塑情况,确定为注塑机炮台油缸密封圈漏油,导致射台前进锁不住,注射时射台后退产生漏胶,更换射台油缸后即解决漏胶问题,提升了工厂注塑效率和效益;
3、72GC出风框、进风格栅装配后外观间隙不均匀问题:通过进风格栅在模具上做预变形,进行模具整改,从而实现注塑后产品中间和两头尺寸一致,进而解决产品装配间隙不均匀的问题;
4、面板与面框间隙不均匀问题:23JE、23MA面板因产品和模具结构本身设计原因,导致产品宽度方向尺寸两头比中间小约1.0mm,通