职责业绩:
主要设备有2座120T转炉以及配套的150T精炼炉2台,1台6机 6流、2台 8机 8流方圆坯连铸机。
本人负责炼钢厂的设备全面管理,主要管理方针有:贯彻执行操检合一的管理方针,实行包机到人,制定和完善四大标准、三大规程和各项奖惩制度,从细节入手,实施科学制度化管理。主持历次炼钢转炉、连铸、天车等系统大修改造,设备故障停机率控制在 0.1%以下,机物料消耗逐年下降到 10元/吨,通过各种技改措施的实行每年可为公司创造可观的直接经济效益和间接收益。
主抓的技术改造主要有:
1、转炉烟道改造(从工况条件导致传热不均交变应力造成变形裂管入手,烟道环管加粗改密排管式,按各段热负荷的不同进行冷却水流量合理分配,去掉活动烟罩避免烟道一和活动烟罩共用水分流,烟道一改为喇叭口形式改善除尘效果,烟道固定支撑方式改造补偿伸缩变形,严格控制补给水质加强排污,投用除氧器,烟道炉口段管壁超音速电弧喷涂 NiCr合金材料耐冲刷防结渣等),大大提高烟道使用寿命,从每年一换增加到 2到 3年以上,大大提升设备使用经济性。
2、2#炉主减速机输出轴与悬挂减速机输入轴偏差超标(项目原始遗留问题),通过地脚改造和中心找正,避免减速机的过早损坏问题。混铁炉中修改造(所有轴瓦配上定位销(带油孔),改集中润滑系统;水套内打浇注料式;流铁咀敞开式改封闭式;加装煤气烧咀提高铁水温度、减少结渣),改造后 3年稳定运行无故障。
3、10部天车大梁上拱度超标起拱修复,5部冶金铸造天车改造取证。
4、为了提高中间包烘烤温度,减少钢水中间包温降,降低转炉出钢温度和耐材消耗,自行设计改造 2台连铸中间包烘烤器。
5、2#连铸机二、三冷室冷却水过滤器改造,图纸自行设计机修厂制作(成本 5000 元),解决了连铸机因水质问题而产生的大量连铸坯质量事故隐患,并节约大笔过滤器改造资金(市场同型号最低报价 70万)。
6、1#转炉传统 OG 两文三脱除尘技改为新 OG塔文除尘,煤气回收由吨钢不足 100方提升到 130方以上,除尘系统故障率大为降低,同时降低系统阻力和电耗。
7、150方圆坯连铸机及 LF精炼炉系统改造,满足了 20#、45#、20Cr、35CrMo、42CrMo等品种钢的生产需求。