工作职责:带领团队针对Emo三款车型,进行精度提升及装配问题解决。
工作业绩:使Emo三款车型合格率由84%提升到92%,解决车门关闭力,滑门&尾门间隙面差等一系列问题。
由于前期设计缺陷及SE问题采纳率问题和冲压件合格率等综合问题,高层领导希望短期提升合格率并解决相关质量问题。所以工作进行主要是分析问题产生的原因及对工装偏离基准的调整。
一、针对尾门变形问题做了如下分析及验证。
1.尾门焊接包边完成后车门检测合格。
2.尾门涂装后进行装配尾门变形。
验证方案:针对尾门变形问题需要验证2方面。
1. 尾门焊接后是否变形。
2. 尾门包边后是否变形。
针对此2项问题分析后尾门均合格。
此问题与焊接相关的问题还要一项需要验证,包边力是否合格。验证此问题需要对尾门包边后对包边处进行焊接保护,并涂装后装车,尾门依然变形。
结论:尾门焊接后尺寸合格,包边力也合格。尾门变形主要问题是研发设计问题,尾门强度不无法满是使用要求。
二、车门关闭力问题
此问题主要涉及车门内间隙超差及泄压阀面积过小造成:
经过调查分析,此问题主要是前期尺寸链校核问题,车门铰链安装面的公差及车门密封面的累计公差造成。针对此问题只需要控制侧围外板的回弹,及A柱加强板本体的即可解决此问题。
三、侧滑门装调问题。
此问题主要是侧滑门的间隙面差不符合DTS标准要求。
1.分析上滑道、中滑到、下滑到,及止口和侧围外观面是否符合公差要求。
2.车身侧门随部分点超差但不影响滑门安装。
3.经过现场对侧滑门装调后成功解救问题。
滑门问题主要是本企业第一次生产带侧滑门的产品,总装人员无调试滑门经验。.
四、针对前减震安装座,发舱等安装支架等合格率问题进行专项整改提升解决方案制定。