注塑工艺主任工程师,(下属6人)
工作职责和业绩:
1、负责C6、C7厂房的前期注塑工艺开发及治具开发
2、技术管理及员工技能考核
3、对工艺员定期培训及交流会
4、 ACC注塑新产品的前期研发
5、注塑生产中的重大异常分析与协助处理
6、配合其他部门完成公司目标
7、P32格栅 产品多处气痕导致涂装不良,经过一次又一次的测试及验证,最后从原材料中找到真因,发现原材料是ABS但色母是PP料专用的,更改ABS专用的色母后小批量验证OK后彻底解决
8、E2SC门柱板系列 此系列产品为高光注塑+淋涂(Hard Coating)工艺,品质要求较高,常出现浇口小气痕及产品尾部银纹现象,经过工艺多次验证发现分流道冷料井太小不能完全将冷料收住,加大冷料井后解决。银纹现象也是经过很多次的验证及小批量生产才发现,解决方案1)熔融温度增高、背压最大、储料速度越低越好、松退速度及位置越小越好;2)更换大的设备彻底解决,合格率达到99%
9、塑胶来料不良 2015.9月中旬原料为拜耳PC-2607 06CM5HAB01批次,在生产中出现批量产品表面月牙形痕迹及像划伤似的深浅、长短线条,不良率为15%,经过工艺调试及设备检查,最终判定为原料问题,与拜耳的售后人员梁浩、任天孝经理共同探讨后将原料进行检测分析,结果是供应商原材料加工过程中混料导致,赔偿公司2.5万元损失及批次原料更换
10、培养员工方面 从一线员工培养到换模、模具基本保养、现场工艺维护、激光切割编程及机器人操作
11、新项目方面 E2SC门柱板系列、E2LB门柱板系列将大的问题在量产前彻底解决,顺利导入量产
12、由于E2SC、E2LB系列订单非常大而产生的水口及不良品也较大,考虑到节约成本将使用回收料试做生产,试做中遇到种种困难其中粒点、麻点最为突出,经过几个月的研究与测试及设备的整改最终达到量产要求,经多次的大批量试做注塑合格率达到97%以上,预计年节约100万元以上!
13、在2016年度集团评比中获得“个人品质贡献奖”。
14、在2017年ACC车间建成后一直负责ACC标牌注塑模具的前期工艺开发,如: 本田、丰田、大众、别克、起亚等!验证双色、嵌件成型工艺及配合涂装工艺等一些问题.