工厂生产过相关产品:COMPR汽车空压机、汽车车载空调
担任技术生产课长期间带20+人的技术团队,但从日本技术支持回国后,国内发生重大高层变动,原职位被顶替,职位调整为中级工程师,带6人的技术团队。
2020/08-至今 中级工程师(电子工厂),从日本回来后公司发生了大的人事变动,原来职位被顶替
下属人数:6人
1. 主导了5个自动化要员削减项目,产线要员削减10人;
2. 主导丰田车ECU半自动化产线全部国产化,年生产能力60万台(2班),要员3名/班,年产值3亿左右;
3. 担当设备技术PL:完成了本田车的1条BMS半自动生产线(年产出20万台/班)、工艺试验、设备开发、制作跟进、导入、跟进量产,保证连续1年无故障再交接保全部门等;
4. 担当设备改造责任者:在1周时间内完成整线30多台全自动化生产线的升级改造;
5. 担当自动化技术支持和指导:1条年产值约5亿,13名作业员/班的生产线,实施自动化后要员削减到2名作业员/班,年产出和OEE保持在80%以上不变;
6. 担当主推进者:完成了插针(130根)不良改善改善,不良率3%→0.1%,达到集团全球不良率最低,获得公司金奖等。
2019/10—2020/07 去日本技术支援,帮助立上第3代车载逆变器组装线
2012/11—2019/10 生产技术课长(电子工厂)
下属人数:20人+
1. 主导了业务ECU ASSY半自动化能扩(20万台→60万台→80万台);
2. 主导自动化工厂改善:80万台生产线自动化,要员从13名/班→2名/班,OEE和CT保持不变;
3. ECU全自动化组装生产线EPL:整合设备方案、设计图纸评审、制作加工跟进、导入及量产前期准备、导入后1个月内完成量产;
4. 设计IMGU(车载网络单元)全自动化组装生产线设备技术PL:全体产线规划、设备技术支援等
2009/11—2012/10 中级工程师(电子工厂)
1. 主担当ECU(电子控制单元总成)设备技术,电子工厂设备国产化实现“零”突破,设备开始国产化
2. 导入ECU ASSY半自动组装生产线(在日本学习3个月),首次实现由国内人员自主导入;
3. 电子工厂内制第一台拧紧机、国产化第一台上下料机器人、第一次自主升级改造日本设备等。
2006/05—2009/10 工程师(工机课)
1. 主担当电子节气门(ETB)生产线生产效率提升改造PL(设备设计主担当),效率提升26%,方案和改造由团队成员自主完成;
2. 电喷(INJ)组装线,更新品企画及导入。担当废气回流阀(EGR)开发EPL,联动日本开发部门,首次实现量产线全部设备国产化;
3. 后期公司战略需求移交其他工厂,并向其他工厂提供技术输出;
4. 主担当06M→08M 树脂进气歧管、空调压缩机组装线改造主担当,全体设备改造方案、主导部分治具设计、带领2名技术员担当其他全体改造;
5. 主担当汽车空调(HVAC)产线设备和全体治具设计、调试、量产条件设定、量产。