目前主要负责组件前道设备,
作为单班负责人,底下带3个技术员,负责前道设备的日常维护
熟悉的机台包括如下
焊接机:沃特维、日本NPC、九华 ,(奥特维4000、先导4000 短暂负责过3个月)
排版机:NPC
流水线:晟成(含各单机设备)、日本NPC
EL机:沛德外观与EL一体机
层压机:弈珩单腔
,主要职责:
1,负责设备操作、维护指导书的编写完善
2,制作PM计划,按照计划对产线设备进行周月季年度保养
3,主要负责进口、国产焊接机,排版机、流水线,EL机等前道设备紧急维修
协助处理弈珩层压机、自动削边机、边框打胶机、装框机、spire测试仪等后道设备维修
4,对重大设备事故做出原因分析判定,并且制定短期、长期预防改善措施
(焊接机焊偏与裂片、层压机气泡、装框机自动溢胶改善)
5,对备品备件的统计、请购跟踪;
对国外设备备件进行国产化代替,降低成本;
6,连同工艺技术共同优化产线,提高效率;
业绩举例:
1,晟成自动上玻璃机栈板定位改善
改善措施:玻璃上料位添加十字光标,方便员工上料时栈板定位参考
2,晟成自动上玻璃机安全改善
改善措施:增加防护栏,在防护门处添加光电感应,使开门状态下机器处于停止状态,防止员工危险操作造成人身伤害
3,沃特维1400焊接机焊接底板吸附管道改造
改善前:焊接区与冷却区吸附管道为同一管路,会造成吸附管路极易造成堵塞,冷却区吸附不足造成电池串间距不均
改善措施:将焊接区与冷却区分两路吸附管路,减少电池串不良率,保养周期延长
4,NPC流水线之EVA、背板自动裁切机移载吸附改造
改善前:吸附移载是由真空泵产生吸力,因真空泵异常频率较多,造成吸附效果不佳,保养频率时间频繁,
改善措施:现使用真空发生器代替真空泵,降低维修成本及维修保养停机时间
5,沛德外观与EL检测一体机NG出料处停止位检测光电改造
改善前:因NG出料处,操作人员来回走动频繁,容易造成光电误感应,造成组件流不到位
改善措施:现将停止位串联一路行程开关,以防止人员误感应状况发生