负责所管理车间的效率、良率指标以及提供有效的改善措施
处理产线异常,确保产线高质量生产
领导交代的工作事项及培训新员工
工作业绩:
单晶PERC漏电的改善,由之前的0.4%降至0.2%,改善情况如下:
前后道开班工艺卫生执行到位:
(清洗机台开班用酒精擦拭皮带,料盒检查有无脏污;
(扩散、背钝化、PE机台自动化设备(机械手爪子+吸盘)擦拭干净,防止吸盘印和接触点脏污
(丝印员工手套佩戴:上料用汗布+乳胶+PE手套,操作时用汗布+乳胶手套;其中PE手套每小时更换,汗布手套和乳胶手套脏污时立即更换;
④丝印开机前需保证轨道无浆料,异常时先停机后处理;
除非造成轨道污染的必要取片,其他任何情况印刷浆料后禁止取片,同时取片统一跟踪
特别针对背钝化、PE机械手及缓冲盒,易出现固定位置划痕,造成划伤漏电,生产时定时监控轨道平行度和片子传送状况
背钝化保养期间,产线必须进行隔离,或者进行减产、停产。
EL改善:
手印改善:关于手套佩戴问题,已制定好SPC,并严格遵照执行;
带状污染:二次清洗压缩空气管道污染,更换后恢复正常;
固定位置划伤、吸盘印:划伤多见于自动化机械手及缓冲盒,调整电机位置能好转,吸盘印问题开班做好工艺卫生;
条形黑斑:多见于背钝化氧化铝层未镀上或过薄,更换喷淋管后也易发生此现象。