负责产品: 车门系统、排气系统、管梁、踏板 、储气罐 、防滚架 、 齿轮机构、踏步等
工作内容:
1. 齿轮、连杆机构运动学负载分析,刚柔耦合运动应力强度分析(ADAMS view、motionview)。
2. 踏板、车门系统、车身、管梁及转向管柱CAE/NVH分析及结构优化(随机响应分析,冲击强度分析,模态分析,疲劳耐久分析);
3. 整车—发动机—排气系统CAE/NVH分析及结构设计+结构优化(冲击强度分析,频响(发动机激励),模态分析,排气疲劳耐久分析);
4. 排气系统CFD分析(热端速度场分析,背压分析,催化器截面流体速度指数分析,局部热应力分析;冷端+热端背压,温度场,马赫数(流噪),阀门开合压差分析);
5. 综合考虑产品性能、成本、工艺和时间周期,提供最佳设计方案;
6. 外部竞争公司产品技术分析(CAE NVH CFD 测试对标);
7. 技术标准制定,技术论文撰写;
8. CAE技术人员培训,CAE团队组建;
9. 新项目预研: 电机—齿轮机构,防滚架,踏步,稳定杆等。
10. 主动稳定杆预研项目技术研究(包括整车模型,实验对标,算法,控制),负责整车模型建立,实验对标,算法。
11. 事业部仿真专家的新产品新技术评审。主要针对预研产品或新结构。
12. 事业部仿真专家所负责的定期理论培训。对事业部设计人员培训产品理论知识,主要负责结构强度、振动、碰撞、流体基础理论及设计应用理论培训。
近期新技术研究方向:
1. 各种仿真软件的功能(包括精度,计算速度,算法,使用便捷性等)对比,评估。
2. 多物理场耦合,稳态温度场下热应力与振动应力耦合疲劳分析方法研究。
3. 接触状态下结构模态建模方法研究、模态影响因素研究。
项目问题解决举例:
1、2017年12月,老唐项目排气管、吊耳、吊耳杆断裂问题解决;
原因: 波纹软管摆向摆角错误,振动解耦差,高温导致材料性能降低,共振断裂。
2、2018年10月,宋项目管梁断裂,pad屏抖动问题解决;
方法: 模态分析不合格,随机响应分析(强度)焊缝处不合格。
3、2019年5月,宋新项目排气波纹管与发动机底部运动碰撞干涉问题解决;
方法: 测试振动加速度信号,滤波积分算出位移,根据相位预测碰撞干涉的机率及查找主要原因,与路试结果一致。
4、2019年8月,宋轻量化项目车门玻璃在整车怠速工况下升降抖动问题解决;
方法,CAE模态分析,玻璃在升降工况下模态频率变化范围包含发动机怠速频率,因此产生共振。
5、2019年11月,F3新项目排气包筒芯部孔管断裂问题解决;
方法: 包筒高温且受热不均,膨胀产生挤压应力,同时管路受振动应力,且高温导致材料性能变差,多工况耦合导致芯管断裂,采用CAE及公式结合的方法分析芯管的疲劳寿命。
工作业绩/技术能力:
入职2个月(2017/09),自学建立了工厂CAE/NVH仿真技术能力。(分析报告通过对标并通过评审认可)完成了约100个项目的CAE/NVH或CFD分析,给出合理的改善方案,同时完成了约400份技术报告;
2018年7月--2018年9月 ,自学建立了工厂排气系统CFD仿真技术能力(分析报告通过对标并通过评审认可)。
2019年3月(入职1年8个月),破格(事业部文件规定5年以上)进入事业部CAE专家组,聘任为基础技术(CAE NVH CFD)专家。
自2017年,负责比亚迪所有的排气系统,管梁,踏板等产品的结构方案及优化,设计及优化的产品,解决了以往经常出现的断裂及共振问题,且结构成本及质量降低了约20%。